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湖北东风德纳车桥部件厂二车间一年前因受现场环境的制约,生产线采取“就地取材”布局参差不齐,有的生产线宛如一条长龙盘旋在其他生产线之间,致使车间物流不畅。尤为突出的是,因工序排列混乱,生产基本靠混线迂回加工,经常遭遇“撞车”事件,影响了车间的正常工作秩序和工作效率。面对种种的弊端,车间的各项管理老是停留不前深深地刺痛着每一位员工的心。为此,车间的管理层下定决心对车间进行改善扭转这个被动局面,并达成一个共识:改善、改善、再改善。通过改善引导大家不断地去发现问题、解决问题,从而在根本上改变脏、乱、差的现状。二车间管理层主动“出击”,多次和质检、装备、动力、驻厂工艺等职能部门领导磨合后,组成了以车间主任为组长的
CFT改善团队对车间现场进行持续改善。
该车间后毂班后制动鼓
2线
80序精车内圆工序,长期使用
553D-550车刀加工零件,加工
6件活就需要更换刀具重新刃磨,而每把刀可重复刃磨
4次,按此计算一把刀只能加工
24件制动鼓。经
CFT团队成员多次深入现场进行作业观察,决定利用旧刀体和刀垫组装成一把简易机加刀,并将进给速度等加工参数进行了调整,最终实现
80序用机加刀加工零件的“梦想”。该工序实施机加刀加工后,每个刀片可加工
120件制动鼓,刀具消耗也由原来的
0.67元
/件降低到目前的
0.17元
/件,节约刀具消耗金额
0.5元
/件。此项目自
6月份改善实施以来,后制动鼓线共生产制动鼓
7000件,现已节约刀具金额四千多元。同时减少了该工序换刀次数,产能得到了提高,质量也得到了保证。
先前,军毂线因生产效率低、用工成本高,员工劳动强度大。针对这一现象,
CFT团队运用“头脑风暴”法对军毂线进行“会诊”。并借助工艺科技术人才的智慧结晶,在近一个月的时间里设计出“快换轴套”,让该序实现了“快攻”。班产能力由
58件提高到
128件,产能提高了
55%。
针对军毂线柔性化程度低的现实,
CFT团队通过改进刀辅具、夹辅具,提高了单轴立车的利用率;通过工艺优化和工装的快换设计,淘汰了
5台立式车床;通过夹具改进,用一台摇臂钻床代替了原有的
2台立钻;通过改善滑道、吊具、起重工具、脚踏板,实现无人工搬运。通过
CFT团队多头改善,品种切换由
6小时
/次下降至
1.5小时
/次,减少用工
6人,减少设备
5台,为工厂节支
23.65万元。
为了促进现场改善的步伐,车间
CFT团队借助“第三只眼”找问题,他们特邀请六车间和新品车间的主任每天到该车间现场查找问题。这一招还真管用,他们每天都能帮助车间至少找到三个问题。
CFT团队针对找到的问题,立即组织整改。二车间主任张钧感慨地说:“‘第三只眼’在现场发现了许多我们平时容易忽略的问题,拓宽了我们改善的思维空间。”
CFT团队先后改进了轮毂清洗机前后滑道、调整了卡簧槽
R圆弧过渡、修订了总成漏气试验标准作业书、恢复了螺母拧紧机作业、调整了总成装配处工艺布局等,有效地解决了现场质量控制方面的难题,用户抱怨有了明显下降。
一年来,车间
CFT团队通过下任务单将三漏问题点由改善前
96个减少为目前的
5个,三漏治理率
94.8%。
通讯员:艾保国
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